现在是2025/11/19 19:04:39
11月12日,随着#5机低压缸扣缸完成,渭河项目部供热机组检修进入最后冲刺阶段。自8月24日#4机组A修帷幕拉开至今,项目部三台机组等级检修无缝衔接,项目部员工马不停蹄,整整80多天连续作战,#4、#6机组分别已于10月25日、11月13日实现一次点火、一次冲转、一次并网成功。
责任担当,平凡岗位展现匠心本色
“昨晚你不是干的通宵夜班,怎么下午又在现场。”这是同事见陈湘说得最多的一句话。
#4机A修汽轮机切缸改造作为汽轮机本体检修最核心、风险最高的环节,稍有闪失就可能造成缸体变形、通流间隙变差等风险。面对这一技术复杂的检修项目,汽机专业专工陈湘查阅资料、制定方案、现场技术指导,几乎每天有16个小时在检修现场,虽然回家的车程只有40分钟,他也是几个礼拜才回1次。“我娃说都快忘了我长啥样子了。”他笑着说。
“现场这么忙的,也睡不踏实。”说完他急急忙忙又投入到工作中。当#4机汽轮机中低压连通管及供热管道就位,法兰连接完毕的那一刻,他感觉心里比喝了蜜还甜!
“越是隐蔽的地方,更是检查的重点,小隐患有可能导致停炉。”#4炉省煤器狭窄的空间里,锅炉专业专工徐飞一脸认真地说。
“绝对不能让缺陷有漏网之鱼。”本体班王昕宇一边小心翼翼地撬开已经破损的防磨瓦,一边仔细检查防护缺失的区域,嘴里还念念有词。
技术攻关,破解“卡脖子”难题
#4机A修期间,锅炉专业防磨防爆构建从预防到治理的全流程管控,精细化开展受热面安全风险评估。排查磨损区域10余处,进行2轮滚动排查,采用“目视检测+测厚仪”检测方式,进行风险早期识别与精确定位,对1000余根管子逐个“体检”,对1500多个磨损点进行壁厚测量,累计发现和处理磨损减薄23处,更换缺陷管道100多米,对存在隐患的456根高温再热器连接弯管进行彻底更换,从根本上杜绝泄漏风险,经过防磨防爆处理后预计可安全运行5万小时。
针对设备运行中出现的“顽疾”,一个以安技办主任康晖任组长,各班精兵强将为骨干的技术攻关小组应运而生。
#4机运行时存在润滑油压偏低现象,影响机组稳定运行。“打蛇专打七寸,一定要把油压提上来。”攻关小组对油系统、润滑油泵、管道法兰及阀门彻底检查,像“剥洋葱”一样一层层到底。通过检查射油器,调整主油泵密封环间隙,更换9轴瓦等一系列措施后油压正常,提高了机组安全性和经济性。
“本次等级检修最欣慰的是看到年轻人快速成长,从生力军变为主力军。”热工专业负责人张全周高兴地说。本次等级检修期间项目部给青工搭台子,压担子,给青工前期培训、动手改造、试验调试的机会。凌晨三点半,热工的核心设备DCS控制系统改造正在进行的锅炉大连锁试验,“95后”刘璇和“00后”郭聪两个女孩已经连续3个晚上守在操作台前,紧盯电脑屏幕,修改逻辑,观察流程画面数据参数变化,逐个核对试验条件。
“做静态试验看报警信号、查动作结果,关注设备动作时间。”郭聪一边做一边确认师傅传授的“秘籍”。
“流程图画面测点正常,组态逻辑,光字报警、历史记录数据设置一致。”刘璇和郭聪正在检查报警、保护设置测试各动作回路是否正常。
“这次大修让我们头脑风暴与动手操作紧密结合,学到了DCS硬件工作原理,也学会了逻辑程序设计思路,把就地设备和逻辑控制完整连接起来,是提升个人技能的‘黄金期’。”热工专业青工激动地说。
一项项成绩的背后,是运营人辛勤努力的结果和对责任的坚守担当。“从短袖到棉衣,从初秋到冬日,虽然身体很累,但是想到流进千家万户的暖流里有我工作的点滴,心里也挺自豪的。”渭河项目部检修人员如是说。
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